在位于煤山镇的长兴和兴电子有限公司生产车间,19台自动绕线设备在人工设定的程序中有序运转。
公司总经理助理金泽烨回忆,几年前他们还采用纯手工生产,不仅人员多,现场乱,而且生产效率也不高。近年来,通过设备的升级换代,机器换人的成效愈发明显,如今仅工型车间每天的产量就可以达到六七十万只,比去年增加20%以上。“以前纯手工生产的时候,一个人一天的产量大约是4000~5000只,现在一台机器一天的产量,一个班次可以达到4万只,如果24小时生产的话,一天的产量可以达到8万只。相比之下,一台机器可以抵上七八个人的工作量,而且机器比人更好管控。”
和兴电子生产的“工字型电感”在行业内颇有名气,主要应用于照明系统和变压器中。在近年来的发展中,机器换人成了和兴电子实施精益化建设的重要载体,不仅大大改善了生产环境,降低了劳动强度,而且大幅提高了生产效率,为企业的稳步发展奠定了基础。“我们精益化建设主要是从设备入手,每年对设备进行更新。精益化建设让生产线更加符合生产的需求,同时也降低了产品的损耗和次品率,保证了产品质量。”金泽烨介绍。
通过精益化建设,和兴电子进一步提升了实力,目前正在与飞利浦洽谈合作。如果顺利,公司还将大力度实施机器换人,产量还将增加50%。